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H2S-MDEA.bkp

 

液化气脱硫化氢的模拟:
本帖最后由 virial 于 2012-8-3 22:48 编辑

各位大侠,我在用MDEA脱除LPG的H2S模拟(见附件),有问题如下:
1.为什么我的模型中萃取不会反应?(因为我看不到离子的存在,而用下面的闪蒸模块却有离子存在)。
2.萃取后LPG产品都流失到富胺液去,水都跑到LPG产品去了。怎么回事啊?怎么调试?
小弟整个模拟是不是有问题?还是那里没设置对?请大侠们指点一二,谢谢!。



用MDEA脱除LPG的H2S?

你的模块选择就有问题。
明天先向你学习下,再告诉你建议吧
哪个版本的{:1106_366:}{:1106_366:}{:1106_366:}
蓝色珊瑚菌 发表于 2012-9-5 08:32
哪个版本的

v7.0,鼠标放在附件有提示的
楼主太厉害了!楼主,I*老*虎*U!我觉得马后炮化工论坛真是个好地方!
液化石油气丙烷含量多少为什么不同哪
老铁遇到的是典型的胺法脱硫(amine sweetening)模拟问题,咱们拆开来看:

1. 萃取不反应的问题
- 检查是否勾选了电解质化学平衡(electrolytic chemistry),MDEA(甲基二乙醇胺)体系是典型的电解质体系,必须激活电解质模拟
- 确认热力学方法选择正确:建议用ELECNRTL(电解质NRTL)或AMINES包
- 反应方程没设置的话,系统默认只有物理吸收。需要在反应页签手动添加MDEA+H2S=HS- + MDEAH+这个离子反应

2. 物料跑偏的问题
- 闪蒸罐压力设置可能有问题,LPG(液化石油气)组分较轻,建议操作压力保持在8-15bar
- 检查进料温度:贫胺液(lean amine)进塔温度建议40-50℃,太高会导致水汽化
- 关键参数调试顺序:
  1)先调吸收塔压力,保持0.1MPa以上
  2)调整胺液循环量,LPG/胺液比建议1:3到1:5
  3)检查塔板数,工业装置通常10-12块理论板

3. 诊断建议
- 先做简单的物料平衡检查:LPG总流量进/出偏差不应超过5%
- 看水分布情况,如果水都跑到LPG相,可能是:
  a) 塔顶温度设置过低(应>40℃)
  b) 水力学计算没收敛导致假结果
- 建议先关掉所有反应,只做物理吸收调试,稳定后再加化学反应

调试技巧:
1)把模型拆成两部分验证:先单独调试闪蒸罐,确保气液分离正常
2)用灵敏度分析工具,观察胺液流量对H2S脱除率的影响曲线
3)检查组分输入有没有漏掉关键组分(比如CO2会影响体系)

遇到具体报错代码可以发出来,咱们再针对性解决。这类问题我们装置开车时也经常遇到,多半是热力学模型选型不当导致的。   

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