最近比较烦 发表于 2012-10-14 04:08:33

鲁奇炉加压气化煤气水处理设备双介质过滤器概述

本文由 马后炮化工论坛 转载自互联网
煤气水过滤设备:80-F006双介质过滤器
一、概述
    过滤就是通过滤网或具有孔隙的颗粒状滤料层等截流液体(或气体)中的杂质,从而使液体(或气体)获得清洁的工艺过程。过滤的工艺比较复杂,水通过过滤不仅去除了水中的杂质,降低水的浊度,而其还可以将水中的油脂、细菌及部分溶解物除去。
1、双介质过滤器(80-F006)的作用
经过油分离器(80-F002)、初焦油分离器(80-F004)、最终油分离器(80-F005)分离后的煤气水中还含有悬浮固体,油和焦油,可在双介质过滤器(80-F006)中清除。
2、80-F006工作流程简述
煤气水首先通过F006上部进口管线进入,然后溢流到床层,过滤后通过过滤后煤气水进集水槽管线流到集水槽中,溢流到中心管中,通过中心管流出F006。过滤器最大允许通过流量为135m3/h
反洗的时候首先用氮气吹扫。使床层焦碳松散,然后再通入低压蒸汽吹扫升温,使过滤器焦碳层所吸附的焦油和油与焦碳分离。然后煤气水通过中心管进入集水槽,通过下图中小黑管流入到床层上进行反洗,在此过程中滤床处于悬浮状态,滤床的上层按其密度和粒径重新分布,密度小的焦炭升到床层顶部,滤沙留在下部,冲洗出来的泥浆液溢流到滤网上部,然后排到泥浆液槽B005中;冲洗完毕后,对F006进行排放,然后用其他F006的煤气水将过滤器重新填充。
二、双介质过滤器内部结构
滤网:在返冲洗时防止滤料被煤气水带走。
滤料层:最上面是焦炭,中间是石英砂,最下面是支撑石子(鹅卵石)
支撑盘:起到滤料的支撑作用,该盘面上有很多开有孔的阀帽,过滤后的煤气水经过支撑盘流到下面的集水室里。
支撑架1:支撑上面的支撑盘。
溢流盘:支撑盘下部均为煤气水室,当液位高过溢流盘时,煤气水通过该盘进入中心管流走
支撑架2:用于支撑溢流盘。
中心管:为煤气水管,正常过滤期间,煤气水从该管线流出。在返洗阶段返洗水通过此管道进入过滤器。

   
                     滤网


                              
                        支撑盘
三、过滤器返洗过程
当过滤器床层压差增大,超过60KPa时,过滤器必须冲洗,正常运行,每隔24-48小时定期对过滤器返洗一次。两台过滤器的正常过滤和返洗交替进行。
过滤器返洗由煤气水贮槽(80-B003)来的37℃的煤气水高速逆流冲洗。
过滤器的冲洗由过滤器冲洗泵(80-P008A/B)来完成,在预反洗阶段只有一台泵操作,在反洗操作时,两台泵同时操作。
为了防止泥浆液夹带过滤焦炭最大冲洗量为1000m3/h。从冲洗过滤器来的泥浆液收集在泥浆液槽(80-B005),然后用泵(80-P007AB)送到初焦油分离器(80-F004)。
1、过滤器返洗分四个过程
a.过滤器的排放
过滤器停止使用后,残留液靠重力流到泥浆液槽(80-B005),过滤器底部的焦油排至焦油污水槽(80-B008),直至液位稍高于过虑床(焦炭层)为止。
b.通氮气和低压蒸汽
过滤器用氮气吹扫。使床层焦碳松散然后再通入0.5MPa(g),158℃的低压蒸汽吹扫升温,使过滤器焦碳层所吸附的焦油和油与焦碳分离。
c.返冲洗阶段
启动第一台冲洗泵(80-P008A),慢慢增加流量到500m3/h(约需30~60秒内),过滤器用煤气水贮槽(80-B003)的煤气水冲洗约12分钟。随后启动第二台泵(80-P008B),其流量慢慢增大,两台泵运行约6分钟。在此过程中滤床处于悬浮状态,滤床的上层按其密度和粒径重新分布。密度小的焦炭升到床层顶部,滤沙留在下部。
d.过滤器的填充
冲洗完毕后,用煤气水将过滤器重新填充。
过滤器的返洗造成一部分滤料的粉碎。因此一部分小颗粒的滤料就被夹带到泥浆液槽(80-B005)。因此,每隔2~3年需添加一些滤料,时间更长一些,一部分滤沙也可能被破坏,故必须更换。

2、反洗具体操作步骤
序号 步骤 作用
1 先关UV-80CH008A,然后关UV-80CH001A 过滤器停止过滤
2 开UV-80CH002A、UV-80CH005A、UV-80CH004A 对过滤器进行排液和放空
3 当液位达到LIS-80CL012A低报警值50%时,关闭UV-80CH004A 此时煤气水约在床层上部200mm处
4 4、开UV-80CH010A, PIC-80CF004低压蒸汽流量调节阀基本全开, 30min后关闭,加热到70~100℃ 低压蒸汽吹扫升温
5 开UV-80CH007A用氮气吹扫,流量控制在65250 Nm3/h吹扫10分钟后关闭 疏松床层
6 开UV-80CH003A, 1分钟后关闭 进行床层下放空
7 启动80-P008A泵,开UV-80CH006A 冲洗时间为10分钟左右,流量80CF007控制在500m3/h
8 启动80-P008R泵,UV-80CH006A全开,流量80CF007控制在1000m3/h,6分钟后停80-P008R泵,关闭UV-80CH006A,停80-P008A泵 滤料进行分级,清除焦油,两泵流量控制在1000 m3/h
9 关UV-80CH005A,开UV-80CH009A,液位达到LIS-80CL011 A高报警50%时,关闭UV-80CH009A。 充填过滤器,流量限制在小于80 m3/h
10 关UV-80CH002A,先开UV-80CH001A、开UV80-CH008A 过滤器重新进行过滤操作
3、反冲洗过程出现的事故举例及分析
            80F006反洗过程中80-P009A/R泵被淹事故报告
(一)、事故经过:
    2010年8月31日,18点50min,废水工段中控人员对80-F006进行蒸汽升温结束后,通氮气5~6min,19:00时,通知现场巡检启动80-P008A反洗,5min后通知现场又启80-P008R。当时80-P005液位是54%,80-B008的液位是27%,此时中控人员脱岗时间过长,现场巡检工联系中控,反洗结束没,无人应答,19:25分,这时80-B005的液位是96%(液位是在85%溢流),80-B008液位已经是97.7%,通知现场巡检赶紧停泵,这时80-B008的顶部人孔已经开始溢流,导致80-POO9A\R被淹。
(二)、事故后果及处理:
1、首先80-B008内的潜水泵一直往外抽水,但由于潜水泵的打液量小且抽水的管径也比较小,所以一时无法将积在80-B008周围的煤气水抽净,后又在80-B008另一个角下了一个潜水泵,后逐渐将内部沉积的煤气水抽净。
2、由于煤气水的外冒导致800#地面有很多煤气水,煤气水内还含有油,油是易燃物很容易造成800#火灾,并且在人孔处肯定会有膨胀气跑出,膨胀气包括氢气、甲烷气等可燃气体,有油且有可燃气体,容易造成爆炸级火灾的后果。
(三)、事故教训:
1、中控操作工反洗时擅自离岗,工作态度不够认真。
2、现场巡检工工艺不懂没有果断停泵,联系不上中控操作工,应迅速与班长联系
四、双介质过滤器填料规格
双介质过滤器由下至上分别由支撑石子、沙子、过虑介质(焦炭)三部分组成,在初次开车前或长期运行后,需进行装填或更换。
1、鹅卵石装填高度为210mm。
其中:下层70mm,粒度15-40mm,小于15mm的小于10%,大于40mm的小于10%。
中层70mm,粒度7-15mm,小于7mm的小于10%,大于15mm的小于10%。
上层70mm,粒度3-7mm,小于3mm的小于10%,大于7mm的小于10%。
2、中层沙粒的装填高度为600mm,装填粒度为2-3mm,小于2mm的小于10%,大于3mm的小于10%。
3、上层装填物为活性炭,装填高度2500m,装填粒度3.5-5.0mm,小于3.5mm的小于10%,大于5.0mm的小于10%。
五、日常维护
1、监测    80-B003液位(>20%)
      80-B008液位(30~80%)
      80-B005液位(10~85%)
2、返洗之前先确认80-B005液位降到40%以下,通过80-P007泵将泥浆液打到80-F004,来控制80-B005液位。
3、冬季为防止80-P007泵冻坏,要求24h运行,保持过水状态。
4、 80-F006的反洗可以投自动控制,在潞安现场没有投过自动,全是手动操作。80-F006的床层压差正常应低于60KPa,但是现场的床层压差没低于过90KPa,如果投自动反洗,频繁的出现反洗现象。
六、 影响过滤器运行的因素
1、滤速:过滤器的过滤速度要适当,滤速过慢,则过滤器出水量会降低,单台处理水量减少。为了达到一定的出水量就必须增加过滤面积,这样,势必会增加设备的台数,相应的增加能耗;滤速过快,又会使出水质量降低,而且过快的滤速也会使过滤器的过滤介质损失增加太快,工作周期短。
2、反洗:反洗是用以除去滤出的泥渣、油垢,以恢复滤料的过滤能力,为了把泥渣、油垢等冲洗干净,必须有一定的反洗强度和时间,只有反洗效果好,才能使过滤器的运行良好。
3、水流均匀性:无论是运行或反洗时,都要求各截面的水流分布均匀。
4、滤料:炉料的种类、性质和形状是决定过滤效果的重要因素。良好的滤料应具有截污能力强、过滤出水水质好、工作周期长、产水量高等特点。
七、对于反洗时先通蒸汽还是氮气的问题
反洗时先通蒸汽还是氮气的顺序没有严格规定,现场有一段时间先通氮气再通蒸汽,现在是先通蒸汽再通氮气。
个人理解:
先通哪个都不是很好,如先通氮气,床层虽吹扫疏松了,但通入蒸汽后,焦炭上附着的油类物质脱落后,又会使过滤介质粘结在一起;若先通蒸汽虽然可以使焦炭上焦油软化脱落,但是接着通氮气吹扫又会使焦炭上的焦油变的粘稠,还是达不到好的反洗效果。
个人认为能否实现加热氮气后再对床层吹扫,这样床层不但温度升高了,还可以使焦油和油的粘度降低,会达到较好的反洗效果。

chenhaijunsjy 发表于 2012-10-14 04:08:33


好资料,谢分享

njrcsz 发表于 2012-10-14 04:08:33

感谢分享{:1110_555:}

姚老棍子 发表于 2012-10-14 04:08:33

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