TEG脱水吸收塔的设置问题
本帖最后由 minjimahou 于 2016-1-26 10:29 编辑请教一下,我在做TEG脱水时,吸收塔出来的天然气露点降太小了,不知道是不是我的吸收塔参数设置有问题,以下我列出一些参数:进塔气体:45℃,4401kpa,
贫甘醇进塔:48℃,4401kpa,浓度为99%,
塔板数8,塔板效率都是1,项目要求出塔气体水露点为0度@10.5**。
《过程模拟实训——Aspen HYSYS教程》针对三甘醇脱水干气水露点,是这么说的,“通常用干气中水的露点来检验脱水装置的效果。由于微量的TEG对物流中的水露点有影响,首先需要用组分分离器将物流中的TEG分离掉”。在中石化编写的HYSYS中文手册中也是这么说的,楼主可以试试看。 attach://72098.jpg attach://72099.jpg attach://72100.png dingzx 发表于 2016-1-27 16:52
attach://72098.jpg attach://72099.jpg attach://72100.png
谢谢你了,我完全按照模拟实训这本书建的模型,但是露点还是降不下来,露点降达不到规范中的计算值,而且差的太远了,您有没有空帮我看一下?我把文件传上来。
minjimahou 于 2016-01-27 19:24:58 补充以下内容:
按照规范上计算,TEG浓度98%,进塔温度45℃,压力4.3**,要得到出塔气水露点0℃@11**完全可以,但是浓度都增大到99%还差的很远。 minjimahou 发表于 2016-1-27 19:28
按照规范上计算,TEG浓度98%,进塔温度45℃,压力4.3**,要得到出塔气水露点0℃@11**完全可以,但是浓度都 ...
版本有点高呀,麻烦改成XML格式的,我也学习学习 dingzx 发表于 2016-1-27 16:50
《过程模拟实训——Aspen HYSYS教程》针对三甘醇脱水干气水露点,是这么说的,“通常用干气中水的露点来检 ...
组分分割器不符合现实,问题还是塔和循环量 化工草堂 发表于 2016-1-28 18:40
组分分割器不符合现实,问题还是塔和循环量
吸收塔塔板数是8,循环量是0.95m3/h,按照规范上计算得出的,但是模拟时候这些值都不符合要求,而且相差甚远,逐渐增加循环量后,露点也没有持续降低,而是忽高忽低,不明白是哪里设置的问题,麻烦帮忙检查下,多谢了!
minjimahou 于 2016-02-05 13:08:12 补充以下内容:
minjimahou 于 2016-02-05 13:09:23 补充以下内容:
minjimahou 发表于 2016-2-5 13:06 static/image/common/back.gif
吸收塔塔板数是8,循环量是0.95m3/h,按照规范上计算得出的,但是模拟时候这些值都不符合要求,而且相差甚 ...
好好过年吧,放下工作,享受下工作之余的喜悦
高手很多啊,我也学习了。 本帖最后由 windows98 于 2016-2-27 23:18 编辑
楼主:
我用VMGSim软件帮你计算了一下,发现你的部分参数设定的不够合理,主要是TEG再生塔塔底问题太低,是的循环溶剂中的水分蒸发不出去,其他的问题影响不大,下图是详细的计算结果,供你参考!
VMGSim这个软件好用吗? windows98 发表于 2016-2-27 23:16
楼主:
我用VMGSim软件帮你计算了一下,发现你的部分参数设定的不够合理,主要是TEG再生塔塔底问题 ...
多谢你啦{:1106_391:},贫液浓度不够影响的确挺大的,除了再沸器温度调高以外我有加了汽提,效果不错。
我目前在做优化,又发现塔板数调低了后脱水效率反而有小幅度的减小,不知道是什么原因,请问你有没有碰到过这种? 求学习资料 学习了 thanks
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