写错一个字,造成8台设备无法装配
一天上午,收到微信信息,一朋友问我,能否做一个法兰的应力分析设计,要快。我问是快开设备吗,直接选用就好了,为什么要做分析呢?
然后我收到一份邮件了解了来龙去脉。
问题发生
朋友单位为客户做一个改造项目,对八台搅拌釜的上封头法兰进行更换,原设备的其它部分继续使用。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/DVnwQibl2L2lC17bNZs8MdMHKpVy4kme2IbU45q8Y5vF7ibclxuExmyibZ2HoPsq5zMD46bwMyk45jw8D9tM4iacGw/640?wx_fmt=png
由于原来的设备使用时间比较久,没有竣工图存档。需要现场测量实物后绘制图纸。
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/DVnwQibl2L2lC17bNZs8MdMHKpVy4kme2BJnqMz8icPPhNFnxzb9sxkQOBVfD7jcIFusxtDlBPPSwKHYZBiaZMbxA/640?wx_fmt=png
按照测绘的尺寸制造的设备法兰和上封头运到现场。封头法兰外径比原设备法兰外径单边小 27mm ,造成卡槽不对齐,卡子无法安装。
原因分析
测量时上封头并未移除,只是使用枕木加高封头,测量数据精度不高,图纸批准后,没有再次查询标准复核尺寸。
测量时工程师尺寸数据书写不够仔细,误将外径1575的手写数字读成为1525,造成此封头尺寸错误。
整改方案
设备的正常操作压力为常温常压,设计压力为FV和常压。设备不是压力容器。
根据标准HG/T 2050-2013《搪玻璃设备垫片》原来垫片宽度为(1575-1490)/2=42.5mm。而目前上下法兰搭接部分宽度约为43mm,且使用ePTFE宽度为50*5的垫片,说明现有搭接宽度满足标准要求。
因为法兰单边小27mm,导致卡子无法安装。所以加工压环法兰固定。
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压环法兰与改造的法兰进行焊接,然后压环法兰再与原设备法兰用卡子连接。
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焊接后卡槽最大间距约为100mm 根据 HG/T2054-2007《搪玻璃设备 卡子》 可选用规格为 M16×110 卡子固定。
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按以上方案整改完成可做气压试验,试验压力为0.2MPa,检查密封性能。
气压试验完成后,再将内部充水到正常工作液位,开启搅拌器模拟设备正常运转工况检验密封性能。
整改方案各性能参数都能满足HG/T 2049,HG/T2050,HG/T2054标准要求。
方案分析
朋友单位咨询了一些行业内的专家,需要进行应力分析来说明满足常压和FV的使用工况的密封。所以才有能否做个卡子的法兰应力分析的疑问。
是否有应力分析的必要
我个人觉得没有分析的必要。原因是这个是法兰改造后相当于一个衬环法兰,只是衬环部分比较厚。
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本法兰是否合适,不应该考虑用分析设计来考虑衬环法兰的密封。法兰的失效主要是泄露,法兰刚度不足,造成法兰密封面偏转角度过大。从应力角度来讲,这个法兰是不会有问题的,因为设备操作压力为0,而负压工况比正压工况对于法兰的受力会更好,螺栓面积会更小,需要的法兰厚度一般比正压更薄。
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这个改造方案的问题是,增加的法兰压环厚度是30mm厚,而原来的法兰厚度是40mm。如果增加的压环厚度增加到原来的法兰厚度,那么不用计算,也可以确定的知道是可行的。
于是我出了一个修改的方案(如下图)供其参考。
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最终改造方案
最终在和业主的讨论下,取消了法兰的应力分析。
将法兰压环增加到了40mm厚,与下法兰同厚。
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下部间断焊
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上部连续焊
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改造,试验成功。
设计人员手写文字切不可像医生一样。
一个数字错误,可能造成非常大的经济损失。
对于个人来说应该细心仔细,对于公司流程来说应该考虑交叉验证,避免出现类似的问题。
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文章来源:https://mp.weixin.qq.com/s/jQCo0AKaBoNHkwGt0_sEgw 技术来不得半点马虎,这是有高手了,万一不能更改的话,问题就大发了,{:528:}{:529:} 真的是理解技术规范了{:534:}
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