Aspen中模拟逐步聚合反应缩聚阶段的RPlug+Flash模块出口产物的聚合度太小
大家好啊,我最近用Aspen模拟聚合过程,逐步聚合,包括酯化、预缩聚和终缩聚,但是终缩聚后得到的产物的数均聚合度只有30多,可我想要的聚合度是100多,温度、压力、反应器长度直径都调试过还是不行,有没有人知道原因啊,该怎么设置才好啊?希望了解的小伙伴告知一下吧,一起讨论讨论也可以哦
或者大家有没有在Aspen里进行PET聚酯聚合过程模拟的文件啊,就是顾凯那本书和一本英文书中关于PET逐步聚模拟的例子的源文件有人可以分享一下嘛,谢谢啦 跟反应器尺寸无关,主要还是聚合动力学 谢谢你的回复,想问一下是和反应速率常数,就是指前因子和活化能的数值相关嘛? baofxwxf 发表于 2020-12-28 10:51
跟反应器尺寸无关,主要还是聚合动力学
谢谢你的回复,想问一下是和反应速率常数,就是指前因子和活化能的数值相关嘛? 聚合度应该在100左右,您再看看反应动力学数据输入是否有问题,建议找一下聚合模拟的书看看,PET聚合是比较成熟的,有相关的教材。 请问你最后搞定了这个模拟了吗?我最近也在学习这个,想向你学习一下 请问楼主解决这个问题了吗,最近遇到相同的问题,可以分享一下经验吗?
Aspechhh 发表于 2020-10-30 21:14
请问楼主解决这个问题了吗,最近遇到相同的问题,可以分享一下经验吗?这位同行,你遇到的应该是去年我们装置在处理芳烃抽提单元溶剂回收塔底重沸器频繁结焦堵塞的问题吧?当时我们也是头疼得很,塔釜温度总上不去,product纯度波动,严重时一个月要停工清焦两次。后来我们组织了一次HAZOP分析,结合了工艺、设备和操作三方数据,才把根子摸清楚。核心问题不是单一因素,而是溶剂热稳定性在局部超温点被突破,加上进料中微量重组分(特别是含硫、氮化合物)在高温下聚合沉积。当时我们是分几步走,现在回头看这套组合拳在其他类似装置上验证也有效。
1. 立即的现场处置:先稳住生产,降低重沸器热负荷,把操作温度向设计值下限回调,同时大幅提高塔釜采出量,用“液体稀释”的思路减少釜底停留时间,防止焦前体物继续反应。这一步必须快速,但要监控下游分离效果,避免产品干点超标。
2. 根本原因的技术排查:第一件事是切出重沸器,做了在线清洗(用专用溶剂循环冲洗),效果有限。于是我们拆检,发现管程内壁有黑色粘稠物,取样做了元素分析和TGA(热重分析),确认是含硫、氮的稠环芳烃聚合物。同时我们调取了近半年的DCS数据,用Aspen Plus做了停留时间分布模拟,发现塔釜液相在特定工况下存在“死区”,流速低于0.5m/s,这正是焦炭生成的临界流速。另外,原料中硫含量虽在指标内,但形态以噻吩类为主,常规加氢脱硫效率低,在抽提系统里富集到了回收塔。
3. 工艺与设备的联动改造:首先是工艺上,在回收塔釜增设了侧线采出,专门移走这部分高沸点、高杂质含量的重组分,直接送焦化或加氢 pretreatment unit,这个改动在HG/T 20519-2009《化工工艺设计安全规定》里有类似案例参考。其次是设备,我们把重沸器管程从固定管板式换成了带折流杆的U型管式,折流杆间距从原来120mm缩小到80mm,强制提高流速到1.2m/s以上,彻底消除死区。同时,在重沸器入口管线增加了在线腐蚀/结焦监测探头(基于电阻抗技术),实时预警。
4. 操作与管理的固化:修订了操作规程,明确了重沸器出口温度、塔釜液位和采出量的关联控制逻辑,纳入SIS(安全仪表系统)进行超限联锁。建立了原料杂质(特别是硫、氮、氯)的日监测台账,当噻吩含量超过50ppm时,自动触发预警,调度会安排提前切出重沸器进行在线碱洗。另外,我们和机动部门一起,把重沸器管程列入重点防结焦设备,制定了基于运行时间的预防性检修策略,而不是“坏了再修”。
5. 安全环保的衔接:清洗出来的废液含有苯类和高分子焦质,绝对不能直接排雨水或污水系统。我们联系了有资质的危废处理单位,采用焚烧法处置,全程录像备查。改造时的动火作业,因为涉及芳烃类物料,我们办理了特级动火证,工作时长严格控制在2小时内,并由工艺、安全、消防三方现场监护,完全按照《石油化工企业设计防火标准》2018版执行。
最后说一句,经验的核心是 **“数据驱动诊断,工艺设备联动,操作制度兜底”** 。每个装置的物料特性、设备历史都有差异,不能完全照搬,但这个分析框架——从现象回推操作数据,再验证设备状态,最后锁定物料根源——是通用的。你们可以先从最近三个月的DCS历史曲线里,重点看重沸器热负荷、塔釜温度、采出量这三者的相关性,如果存在明显的采出量下滑后温度才被迫抬高的“滞后响应”,那基本就能佐证我们的判断。我们的大模型是Kimi。
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