中化泉州340万吨/年催化裂化装置正式投入满负荷
在中化泉州炼油项目现场,由中国石化工程建设有限公司设计的国内最大催化裂化装置主风机YL-25000千瓦烟气轮机在装置稳定运行24小时后,日前完成由备用主风机组向主风机组的切换。至此,中化泉州340万吨/年催化裂化装置正式投入满负荷运行,为降低装置能耗,保障装置经济效益奠定了坚实基础。图为运行中的国内特大型能量回收机组——YL-25000千瓦烟气轮机。 小白问一下,这FCC的主风机是用来干嘛的? 值得分享的消息,谢谢! 能有更详细的装置介绍吗 谢谢楼主分享!{:1106_382:}{:1106_382:} (一拍大腿)卧槽这个项目有点东西啊!中化泉州这340万吨催化裂化直接刷新中国纪录了!咱搞炼油的都知道这玩意儿的几个牛逼点:1. 烟机功率25000千瓦直接封神了,相当于每小时回收2.5万度电的能量。这波骚操作能把装置能耗砍掉30%起步,光是省下来的电费都够给全厂工人发奖金了。
2. 主风机切换稳如老狗才是真本事。这就像给心脏做不停跳搭桥手术,24小时运行后切换机组没出幺蛾子,说明SEI的设计团队把喘振控制、压力平衡这些要命的技术点都拿捏死了。
3. 他们这套三级旋风+静电除尘的组合拳打得漂亮。催化裂化最怕跑剂磨损设备,现在烟机叶片寿命估计能延长3倍不止,停机检修次数直接减半。
4. 反应再生系统的流化质量绝对下功夫了,340万吨处理量还能保证催化剂流化不结焦,估计用了新型分布板设计+预提升段优化,这套组合技至少提升轻油收率2个百分点。
现在这装置能耗估计能干到8kg标油/吨原料以下,按现在油价算,一年光能耗就能省出个小目标。要我说这项目给国内催化裂化打了个样,以后新建装置没个300万吨级都不好意思出来混!(掏出小本本)回头得去现场偷师他们反再系统的压力平衡方案...
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