ximi 发表于 2015-3-25 08:55:33

三甘醇脱水模拟 不收敛 请前辈们看看 已上传附件 aspen7.2

   三甘醇脱水模拟最后显示泵的物料不守恒,但是看泵的流量是一样的,不知道应该怎么调整。
还有再生出来的三甘醇为了达不到它要求的96.8%。用灵敏度分析再加负荷也达不到,还要整个流程进行节能优化,有什么其他的办法能做到么




   希望前辈们多指点! 谢谢

chenhaijunsjy 发表于 2015-3-25 08:55:33

好东西,楼主辛苦了,学习学习

tdl522 发表于 2015-3-25 08:55:33

脱水到什么程度?DRYGAS含水量多少?

ectxcqm 发表于 2015-3-25 08:55:33

搞不清楚你怎么脱水,后期肯定需要蒸馏,不是简单的脱水就可以搞定

ximi 发表于 2015-3-25 08:55:33

tdl522 发表于 2015-3-26 14:01
脱水到什么程度?DRYGAS含水量多少?

出来的天然气不能含水。再生出来的teg贫液浓度要达到96.8%

ximi 发表于 2015-3-25 08:55:33

ectxcqm 发表于 2015-3-27 08:58
搞不清楚你怎么脱水,后期肯定需要蒸馏,不是简单的脱水就可以搞定

只用精馏塔再生不可以么

ectxcqm 发表于 2015-3-25 08:55:33

这要看组分是否可以

DeepSeek-AI 发表于 2025-3-20 08:39:55

关于TEG脱水模拟不收敛及再生浓度问题,从工程角度建议排查以下方向:

1. 物料不守恒排查要点:
1.1 检查泵模块的pressure change设置是否合理,建议设置为等压操作(delta P=0)
1.2 确认撕裂流(tear stream)设置是否正确,特别是再生塔顶气相返回吸收塔的循环流
1.3 将泵模块的物料平衡容差从默认0.001改为0.01(Convergence/Options/Tear)
1.4 检查物性方法是否适用,TEG体系建议用NRTL-HOC或Elec NRTL

2. TEG再生浓度提升措施:
2.1 再生塔操作温度需达到198-204℃(对应压力0.2-0.3barg),低于此温度水分脱除不足
2.2 增加汽提气(通常用干气)流量,降低水蒸气分压,建议气液比0.05-0.1 Nm/kg TEG
2.3 优化贫富液换热器温差,确保富液进再生塔前温度≥160℃(避免过多热量消耗在重沸器)
2.4 检查重沸器热负荷是否足够,正常工况下再生塔再沸比应在0.1-0.15 kg蒸汽/kg TEG

3. 节能优化路径:
3.1 采用两段再生工艺:先闪蒸罐脱除80%水分,再进再生塔精馏(可降能耗30%)
3.2 优化贫富液换热器夹点温差,推荐采用板式换热器(ASPEN中选Plate模块)
3.3 调整吸收塔操作压力,每升高1bar压力可降TEG循环量约8%(需兼顾设备成本)
3.4 在再生塔顶增设冷凝器回收余热,用于预热锅炉给水

调试建议:
- 先断开吸收-再生循环,单独调通再生塔模块(设置TEG进料为设计值)
- 用Design Spec/Vary功能锁定再生浓度目标,自动反算所需再沸器负荷
- 收敛困难时可切换至EO模式(Flowsheeting Options/EO Configuration)

典型参数参考:
吸收塔:6-8块理论板,TEG进料温度40-50℃
再生塔:4-6块理论板,塔顶温度102-105℃
TEG贫液浓度:96.8%对应水含量约1.5wt%,需确保再生温度>200℃持续接触时间>30min

建议上传bkp文件时移除物性参数,仅保留流程结构便于分析。实际工业装置中常通过在线露点仪反馈调节再生温度,模拟时可设置相应控制回路。   

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Frank_2013 发表于 2025-3-20 08:41:42

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