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[节能交流] 我国烟气脱硫技术与应用现状

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发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
本文由 马后炮化工论坛 转载自互联网
没有帐号? 我国烟气脱硫控制技术的研究始于60年代,科研院所和高等院校相继进行了干法、湿法和半干法等烟气脱硫研究。原国家科委“七五” 、“八五”和“九五”的脱硫专项金费支持,使烟气脱硫研究取得一些进展。目前我国自行开发的烟气脱硫工程,尚处在小试、中试阶段,离工业化、产业化还有一些距离。         1.旋转喷雾干法烟气脱硫中试         1983年,在四川白马电厂处理烟气量3500Nm3/h小型试验装置基础上,进行70000Nm3/h中试装置。经过近一年的调试和2000小时连续运转考查,使得以石灰为脱硫剂处理高硫煤(硫含量为3.5%)烟气,在钙硫比为1.4时脱硫率约为80%。该工艺过程是:脱硫剂喷入吸收塔,与烟气中的SO2发生反应,生成固体灰渣,固体灰渣在塔内下落时不断干燥,最终形成干燥固体粉尘,一部分在塔内分离排出,另一部分随烟气进入电除尘器除去。该工艺流程包括:吸收剂制备,吸收剂浆液雾化,接触混合反应,液滴蒸发与SO2吸收和废渣排出。该技术存在的主要技术问题是:高速旋转喷头磨损大、影响雾化质量、易形成结垢及浆液输送泵不耐久等。         2. 旋转喷雾干法烟气脱硫工艺试验研究        1987年在北京市橡胶六厂6.5t/h锅炉上引出部分烟气,建立处理2000Nm3/h烟气量的试验装置,开展工艺试验。 Ca(OH)2浆液的雾化后,与烟气充分混合反应。脱硫装置包括干燥吸收塔、高速离心喷雾机、气流分布器和产物收集器。干燥吸收塔的直径为2m、高5m,高速离心喷雾机转速为17000—27200r/min,浆液流率为50kg/h。Ca(0H)2由生石灰在消化槽制成,烟气入口温度为150℃.被处理的S02浓度为1000-2000ppm。当钙硫比为1.2—1.8时,脱琉率为66%-79%。         3.湖北松木坪电厂“烟气先水洗再用活性炭脱硫”的中试        用含碘O.5%的活性炭为脱硫剂,填装在并列的4座填充脱疏塔中,烟气通过脱硫塔时,SO2被活性炭吸附并催化氧化成硫酸。入口S02浓度大于3000PPm,出口S02浓度小于350Ppm,脱硫率为88%。该技术的缺点是:催化剂碘的流失量太大和稀硫酸浓缩太耗能。         4.四川豆坝电厂5000Nm3/h烟气磷铵肥料脱硫中试        1983年至1985年西安热工研究所与四川环保科研所合作进行3m3/h小试,确定了该法的基本工艺流程。1986年磷铵肥法烟气脱琉被遴选为国家“七五”重点攻关计划,并在四川豆坝电厂建成5000Nm3/h中试装置。在连续运行2000h后.经国家组织的成果验收确认,该工艺流程合理可行。中试时S02浓度为1600-2700Ppm的烟气,总脱硫效率为95%,磷矿粉萃取率为90%,获得副产品复合肥料数十吨。          5.喷钙脱硫成套技术与示范工程         在贵阳市贵州轮胎厂一台20t/h燃炉进行试验。碳酸钙粉用气动输送方式送至主料斗,然后由高压空气鼓风机将粉料喷入锅炉炉膛。在炉内高温作用下,碳酸钙分解成氧化钙,同时部分氧化钙与烟气中的SO2反应生成亚硫酸钙和硫酸钙;未反应的氧化钙与水生成Ca(OH)2,进一步与烟气中的SO2反应生成亚硫酸钙和硫酸钙。脱琉后的烟气经引风机从烟囱排出。 当Ca/S=1.5时,系统脱硫率达80%,钙利用率为53.3%。        6.旋流饭塔烟气脱硫工程        浙江大学化工系环境工程教研室用废电石渣桨吸收低浓度SO2的技术,不仅为烟气脱硫提供了廉价的原料,又可解决乙炔生产厂家的废渣处理问题,达到“以废治废”的目的。浙大与杭州铁路分局合作,为一台六吨锅炉设计建成φ1500旋流板塔烟气脱硫防尘装置,处理气量近2000Nm3/h,1987年5月建成后经过一年多的运行,效果良好。       旋流塔板是一种具有多片倾斜叶片、以便通过它的气流产生旋转运动的喷射型塔板,具有气、液负荷高、压降低、操作弹性宽、运转周期长(不易堵塞)、结构简单等特点,适合于湿式烟气脱硫。在湿式钙法烟气脱硫系统中PH的控制是很重要的。PH值不仅影响脱硫率,而且对整个系统避免腐蚀、结垢,保持正常运行有密切关系。PH值大于6,脱硫率在55%以上。考虑到腐蚀、结垢等问题,实际操作时pH值控制在6.8为宜。PH值降低对脱硫有影响。电石渣桨液的喷淋密度对脱硫率有一定影内。喷淋密度范围在20-40m3/m2h,其全塔压降约50mmH20,脱硫率达75%。电石渣桨液浓度范围为2.4%-8.5%(w1)。电石渣浆液中添加己二酸和金属化台物,如MgO,能提高脱硫率,延长浆液吸收时间,并能缓冲PH值,防止结垢。结垢对脱硫设备危害很大,可使系统压降增大,引起管路堵塞,加速设备腐蚀,甚至使控制仪表失灵,影响正常操作。加有机酸使pH值<5,垢层可逐步溶解。        7. 脉冲放电烟气脱硫工业化试验技术        本项目是国家自然科学基金重点项目。其基本原理是:在气体中进行脉冲放电,可产生大量的自由基,利用这些活性物质与S02反应实现烟气脱硫处理。产生这些活性物质的原因,是由于电场加速的电子与气体分子碰撞,气体分子被激发而电离。当含有的SO2的烟气通过脉冲电晕放电场时,S02与这些活性物质发生一系列化学反应,最终被去除。“脉冲电晕等离子体烟气脱硫技术”得到科技部支持。

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