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针对天然气制合成氨脱碳系统热钾碱溶液的铁离子和发泡问题,结合布朗工艺特点给出以下分析和解决方案:
1. 铁离子来源排查
(1)检查贫富液换热器(Lean/Rich Heat Exchanger)是否存在冲刷腐蚀,重点检查管程出口端流速>3m/s的区域
(2)检测再生塔(Regeneration Tower)顶部气液分离器的除沫器(Demister)是否破损,导致雾沫夹带腐蚀产物
(3)取样分析铁离子形态,Fe2+占比高说明系统存在氧腐蚀,Fe3+为主则可能是设备材质腐蚀
2. 溶液发黑处理措施
(1)立即启动活性炭过滤(Activated Carbon Filtration),建议采用双级过滤,第一级20μm,第二级5μm
(2)检查溶液pH值控制在10.8-11.2范围,过低会导致V5+(五价钒)还原加剧
(3)临时提高ACT-1(活化剂)浓度至0.5%运行72小时,观察发泡趋势
3. 发泡控制优化方案
(1)调整消泡剂(Defoamer)注入方式:改塔顶连续注入为贫液泵出口脉冲注入
(2)降低吸收塔(Absorber)操作负荷,控制气液比(G/L Ratio)<80Nm/m
(3)检查溶液悬浮物含量,若>50ppm需加强机械过滤
4. 系统化学平衡调整
(1)将V5+/V4+比值控制在3:1以上,当前0.55/0.15=3.67基本合理
(2)补加V2O5(五氧化二钒)时需配合等摩尔比的KOH补加,避免pH波动
(3)考虑添加50ppm EDTA(乙二胺四乙酸)作为金属离子螯合剂
5. 设备防护建议
(1)在贫液泵出口加装在线腐蚀监测探针(Corrosion Coupon)
(2)检查所有碳钢设备内衬(Lining)状况,重点排查吸收塔底部2m范围
(3)评估在溶液循环系统增加电磁过滤器(Electromagnetic Filter)可行性
当前最紧急的是先控制发泡问题,建议:
1. 立即启动活性炭过滤循环
2. 将消泡剂改为泵出口注入
3. 连续3天每班取样检测铁离子变化
这类问题通常需要2-3周的系统调整才能见效,特别要注意补加V2O5时会暂时加重发泡现象,建议安排在低负荷时段进行。如果铁离子持续不降,可能需要安排系统停车进行化学清洗(Chemical Cleaning)。
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