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[原创] 水浴式汽化器的一个维修实例

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发表于 2014-10-26 14:07:29 显示全部楼层 |阅读模式
水浴式汽化器的一个维修实例发表于 2014-10-26 作者 upcyoung 暂无评论
背景介绍
该汽化器为蒸汽加热水浴式二元汽化器,氮侧汽化量9000Nm3/h,氧侧汽化量15000Nm3/h,蒸汽为单路由底部进入后经若干喷头喷射,蒸汽压力约0.5MPa,氮、氧出口压力约2.0MPa,内部为盘管式结构,氮侧为内3层盘管,氧侧为外4层盘管。该汽化器处于空分装置的后备系统,设备为2003年制造,截至本次维修日期2014年10月,已使用11年。该汽化器筒体、列管等部件均为304不锈钢材质。

                               
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故障问题
本次故障为:在一次停用约2个月后的重新投用送气过程中,发现氮侧无法送出气体,后在出口流量计处发现有水排出,初步判断氮侧列管泄漏,冷凝水进入列管,液氮进入时,致水结冰,列管堵塞。另外,该汽化器使用过程中,多次出现筒体漏水的问题,多次经补焊堵漏。
解体发现
  • 喷头全部掉落

​打开汽化器侧下方人孔,发现蒸汽入口管道上的喷头已全部掉落(焊口处断裂)。

                               
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  • 氮侧试压泄漏量大

​氮侧管路充压时即发现有严重泄漏,一半以上列管汇聚到总管的焊缝处均泄漏。其中三处泄漏量很大。充压时,列管中部开始滴水(现场使用时漏入的水)。

                               
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单独氮侧充压2MPa放入水池查漏发现,除去上面提到的焊缝泄漏点,列管中部大大小小至少有九处冒泡(当然,列管中部也是存在焊接点的)。

                               
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  • 氧侧也有一定泄漏

单独氧侧充压2MPa放入水池查漏发现,各列管汇聚到总管的焊口处无泄漏,盘管中部泄漏点五处,其中三处轻微泄漏,两处泄漏量较大。

                               
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维修过程
  • 氮侧补焊的状况​

​对氮侧各列管汇聚到总管的焊缝补焊,补焊时,顺着管路焊缝根部出现裂缝,母材已脆化,丧失韧性。补焊后泄漏量更大。

                               
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  • 氮侧气焊加热后着色检查

​对列管气焊加热,作着色检查,列管及汇聚总管均析出点状着色剂,并出现裂缝(应力腐蚀、晶间腐蚀的迹象)。现场已无法对列管进行焊接修补工作。

                               
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  • 氧侧的状况

​氧侧各列管汇聚到总管处焊缝用气焊加热后着色探伤,无裂纹出现,比氮侧情况要好一些。

                               
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氧侧堵漏3处,其中列管中部2处,顶部总管1处。其中一根列管焊接时原焊缝处也出现裂缝现象,后割除该列管封堵。

                               
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氧侧泄漏较大的点已封堵完毕,打压2MPa放入水池,尚有2处较小的泄漏点位在中间几层列管。无法找出并修补。考虑泄漏量较小,且若要找出并修补,唯一的方法就是所有列管与总管连接处全部割除,单根试压。但这样的话一来工程量将增大很多,费用、工期将增加约1倍,且割除后再焊接可能再次出现类似氮侧的裂缝现象(因为氧侧已有一根泄漏点再焊接有裂缝现象),同样无法保证修复质量。后经商议决定,暂定这样维修后应急使用,尽快购置新汽化器。

                               
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原因分析
该汽化器算是坏得比较彻底,维修基本是以失败告终,虽说该汽化器已使用10年,但总结我们现场的使用情况,有一些原因是需要在日后的运行当中避免的。
  • 振动与热疲劳

​振动应该是该汽化器损坏的一个主要原因了,实际上,现场运行时,早在几年前运行时就能听见汽化器内部有“噼噼啪啪”的异音,怀疑喷头早已掉落,喷头掉落后,蒸汽的状态不稳定,本来是喷射速度非常快的很多个小股蒸汽,变成了喷射速度较慢的几个大股蒸汽,这是造成振动的主要原因,另外,蒸汽状态的破坏,也导致蒸汽和冷凝水之间的换热不均,管束容易产生热疲劳。至于喷头掉落的原因,和原喷头的结构设计以及焊接、热处理质量有较大关系。此外,文中开始提到的筒体泄漏问题,实际上检修解体时发现,筒体外部的泄漏补焊点,在内部均为固定汽化器芯子的支架焊接点,且泄漏点内部均存在裂缝,怀疑为芯子振动拉裂。

                               
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  • 改进的喷头形式

​原汽化器厂家也在后期的设计中改进了喷头结构。

                               
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  • 氯离子腐蚀

除振动、焊接与热处理、热疲劳外,该汽化器可能还存在氯离子腐蚀。对与本例中的304不锈钢,汽化器内部本身温度就较高,焊接点处极易出现晶间腐蚀。该问题可从材质、氯离子浓度以及焊接工艺上进行控制。
以上原因,仅为笔者从定性的角度进行非常浅显的分析,若要刨根问底的话,我想在本次的维修实例中,还需要进行一系列的化验分析工作。不过,我想,实际生产过程中,若控制好上文提到的几点因素,必将对该汽化器的运行效果带来较大改善。


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参与人数 2韶华币 +8 收起 理由
ylhmao + 5 原创内容,给予鼓励
chenhaijunsjy + 3 好资料,非常感谢

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发表于 2014-10-26 14:07:29 显示全部楼层
很想学学,谢谢,
好东西,赶紧的
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发表于 2014-10-26 14:07:29 显示全部楼层
有设计计算资料吗????????
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