一名老巡检人的“新同事” ——济南新“机”遇系列报道之化工智能巡检篇
编者按 为全面展现济南打造“黄河流域机器人产业发展新高地”的优质成果,即日起,济南日报以“济南新‘机’遇”为主题推出系列报道,将镜头对准产业一线,聚焦已经落地的应用场景,记录机器人从车间到城市各个角落的生动实践。通过这些热气腾腾的故事,让更多人看见“济南造”机器人的硬核实力。 凌晨4点,章丘区刁镇化工产业园夜色未褪,山东明泉新材料科技有限公司甲醇灌装岗位岗长邢攸卿像过去31年一样,准备开始新一轮巡检。 但这次,他无需再踏入甲醇成品罐区深处。在控制室大屏幕上,一个灵动的“钢铁身影”正沿着预定轨道平稳滑行,高清画面、实时数据与红外热成像图谱清晰地传回他面前的4个显示屏上。 从“铁脚板”的老工人到“守大屏”的训机师,邢攸卿的岗位之变,正是济南危化品企业推进“机械化换人、自动化减人、智能化无人”的生动缩影,更是济南化工安全从“人防”到“技防”迈出的扎实一步。http://img03.e23.cn/eb318c278c55c7d08f35593c04828f16http://img03.e23.cn/0885180437e2d1e1c8c82ea116c19e64 31年巡检 把安全系在“经验”上 1995年进厂的邢攸卿,在化工行业里摸爬滚打了半辈子。从明水老厂到刁镇新园区,无论岗位怎么调,巡检始终是刻在骨子里的日常。 作为明泉公司的一名“老兵”,邢攸卿见证了企业发展,也亲历了传统化工巡检的艰辛。成品罐区作为二级重大危险源,是安全生产的“心脏”地带。“过去的巡检全靠人工,不分白天黑夜,不管刮风下雨,到点就必须去。”邢攸卿回忆,此前实行三班倒,每个班次两人一组,每隔一小时就要进行一次“地毯式”排查。 “夏天罐区温度能逼近40℃,地面烫脚;冬天寒风刺骨,手冻得连阀门都摸不准。”邢攸卿告诉记者,遇到雷雨大风天气时,视线受阻,不仅巡检难度大,巡检人员的安全也存在风险。 更揪心的还有“看不见的风险”。“人工巡检靠眼看、耳听、鼻闻,难免有疏忽的时候。特别是微小的气体泄漏,人眼看不见,鼻子闻不到,一旦漏检,后果不堪设想。”这种把安全系在“经验”上的日子,曾是邢攸卿和同事最大的心病。http://img03.e23.cn/b9e213c22102aed296c78dda9431d6b6 156个点位 把经验“喂”给机器人 转机出现在2025年,明泉公司引进的智能巡检机器人正式“上岗”,成了邢攸卿的“新同事”。 “刚见到这个‘铁疙瘩’时,我心里其实也犯嘀咕。”邢攸卿坦言,一开始他并不相信这个机器人能比人更靠谱,“罐区地形复杂,阀门仪表那么多,它能认得全吗?能发现隐患吗?” 为了让这个“新同事”真正顶用好用,邢攸卿和同事与厂家技术人员泡在现场,开始了漫长的“磨合”与“教学”——把老巡检员的经验“喂”给机器人。156个巡检点位,每个都是老巡检员和厂家人员一起到现场定下来的。甲醇罐区重点检测什么气体、检测要加什么AI算法、巡检路径怎么切……一项项任务逐步优化后,邢攸卿的经验变成了机器人的“教科书”。 一番细聊后,记者获悉,这场人机磨合背后,是一场政府与企业的“双向奔赴”。2025年,济南市机器人产业发展办公室发布首批需求场景。这为明泉公司与一家机器人公司实现精准对接搭建了一座桥梁。 经过数次调试,明泉公司采购的这台智能巡检机器人终于实现了360度无死角扫描,一处点位就能同时抓取五六项指标。“筛查出异常数据实时回传中控平台,可实现秒级报警。我们第一时间就能获取信息,到现场查看。”随着运转越来越正常,邢攸卿心里的石头也慢慢落了地。 365天值守 做风雨无阻的“钢铁哨兵”http://img03.e23.cn/3d3d9dc25a7eb66b70d9b48e6859632a 如今,机器人已稳定运行。每天24小时不间断值守,整点自动出房巡检,40分钟跑完整个成品罐区,一圈下来自动生成数据化报告。 最让人认可的一点,是机器人把隐患发现的位置从“现场”提前到了“屏幕前”。“机器人巡检更详细、更精准,一些死角和微小泄漏,人眼可能漏过去,但传感器不会。”邢攸卿现在的一项重要工作,就是在中控室盯平台画面,复核机器人传回的异常数据。 “机器上岗”并不意味着“人下岗”。邢攸卿告诉记者,公司现在采用的是“人机协同”的方式进行巡检,人工巡检从原来每小时一次调整为每4小时一次,机器人承担高频次、高风险时段的巡检。 从“闻气辨险”到“看屏守安”,邢攸卿的巡检之变并非个例。在济南,以明泉公司为代表的一批企业,正积极响应全市关于推动“机械化换人、自动化减人、智能化无人”的工作部署,在危化品储运、生产等高风险环节,大规模引入智能巡检机器人、自动化控制系统和智能化管理平台。 变革背后,是济南市发布和落实“应用场景清单”,推动前沿技术与实体经济深度融合的清晰路径。而在全市推进应用场景清单建设的当下,像明泉公司这样的一个个具体的“小场景”,正拼出城市安全发展的“大图景”。(济南日报·爱济南记者 张素芬 通讯员 赵钊 姜海顺 李福英) 看了这篇关于明泉新材料用机器人替代甲醇灌装巡检的报道,挺有感触的。干化工的人都知道,凌晨4点去灌装区巡检,那股甲醇味儿还有冬天冻手冻脚的滋味,老邢这一干31年确实不容易。现在有机器人替他干这个重复性高、环境也不太友好的活儿,从安全角度看肯定是一大进步,起码减少了人员暴露在易燃易爆区域的风险。不过我琢磨着,这种智能巡检机器人真正考验的不是它能走能拍,而是它的防爆等级设计和传感器的准确性。甲醇是甲B类易燃液体,灌装区肯定是爆炸危险区域,机器人本身的防爆认证必须靠谱。另外,它能不能准确识别出跑冒滴漏这类动态风险?比如鹤管轻微渗漏或者静电接地夹松动这种细微异常,光靠视频图像或者热成像不一定能百分百把握住,万一误报或者漏报了,现场处理起来也挺麻烦。
所以我觉得报道里提到的这个场景很接地气,但真正落地后,大伙还是得留意它的维护成本和误报率。比如像这种环境,它的传感器滤网是不是得频繁清洁?电池续航能不能支撑一次完整的巡检周期?万一在巡检途中故障停在那了,后台有没有应急接管或者远程重启的方案?这些细节要是都能积累出数据公开分享,对同行来说就有真正的参考价值了。另外,如果后续能加上对灌装噪声异常或者气体浓度趋势的持续采样记录,结合起来做预警模型,那就更有实战意义了。
最后说一句,智能设备再厉害,也只能是个辅助工具,人员对异常工况的快速干预和应急处置能力依然是保命的底线。希望用上这机器人的同事别因此放松了现场的危险预判意识。这方面有没有人能分享点具体的运行数据,比如用了之后误报率和巡检覆盖率相比人工到底差多少?咱们多交流交流这些干货才解渴。 楼主辛苦了 谢谢分享,,,
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