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发表于 1970-1-1 08:00:00 显示全部楼层 |阅读模式
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¢2 650煤气发生炉系统技术改造与应用
作者/来源:马德勉 (山东省恒通化工股份有限公司 郯城276100) 日期:2003-6-16
    山东恒通化工股份有限公司化肥厂装置生产能力为18万t/a醇氨、25万t/a尿素。装置中原有的10台¢2650、2台¢2400的煤气发生炉已满负荷生产,长期无备用炉。为充分利用电厂剩余煤末,发挥资源综合利用优势,缓解设备和工艺流程落后、能耗高、系统阻力大的现状,经多方考察论证,对造气炉进行挖潜、改造。公司决定采用1台钢框架¢2 650的煤气炉及型煤技术,引进了河北德隆公司的自动加焦技术,并因地制宜地进行了改进。依靠本公司的技术实力进行自主设计制作,该项目已于近期投入运行,运行之初便显示了其良好的经济效益。现将具体的设计、设备、特点及应用情况总结如下,以供结合实际参考使用。
1  部分设备的改进与制作
1.1  ¢2650煤气发生炉的炉底改造
    工艺流程见图1。引进江苏邳州东方化工机械有限公司生产的新型DF-Ⅱ型六边形炉箅。灰盘为内上下密封环,该密封环为中心定位,抗位移,内置高铬钢球¢80,密封式滑道,闭式传动,材质为耐热铸铁。有力地保障了炉底设备的运转,防止灰盘倾斜,炉箅通风和均匀分布气化剂效果良好,对稳定炉况、强力破渣、排灰及循环炉内务燃烧层起到重要作用。



                               
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1.2 炉底的分叉管取一直管,送风座板阀¢600
    炉底的分叉管取一直管,即分叉管由Y型改 T型,它使空气气化剂及半水煤气的流向分明。司时在生产中避免了半水煤气与空气的混合,减 p了危险系数,为造气炉的正常运行提供了有力向设计保障。¢600的送风座板阀的使用,可增加空气气化剂入炉量,密封效果好,使用寿命长,维修费用低,也为采取“强风短吹”提高单炉发气量乏优化炉况提供前提。
1.3 去除预热器,减少系统阻力
    预热器曾用于回收煤气潜热提高来自汽水分离器饱和蒸汽温度。但本次技改中,改变了以往 F水煤气先通过预热器再进废锅炉的惯例,而是去除了预热器。目的是为了减少系统阻力,使气体流通通畅运行。去除预热器或许会影响到饱和蒸汽的过热及品位,但结合电厂及吹风气来的蒸气足以解决此问题。去除预热器可节约投资为 77.8万元。
1.4  去除烟囱底座,直接在废热锅炉上部放空
    去除烟囱底座而设计为“L”形弯管直接连通于烟囱阀出口处。其优点为投资少、施工简单、工作量小。利用此“L”形烟囱是结合我公司因地制宜的结果。全部设计、制作、安装均由公司内部完成。安装此烟囱后,既减少了占地,又节省了费用。具体使用中也降低了排放气的阻力。去除此烟囱底座节省投资约为5万元。
1.5  自动加焦机布料器由下沉式改为上提式
    本次技改从河北德隆公司引进的自动加焦机的布料器,由下沉式改为上提式。对延长布料器的使用寿命、均匀炭层、稳定炉况起到十分重要的作用。
    (1)技改前自动加焦机布料器为下沉式布料器。入炉煤通过插板阀、圆盘阀的流量控制后进入小料仓。加煤时(1~3s)此布料器直接下沉入炉内,燃料被分布,炭层表面出现中间低、外围高出现“V”炭层,炉内易出现吹翻、吹凹等现象,不利于气化剂的均匀分布,炉况易恶化,难以控制。
    (2)技改后自动加焦机布料器为上提式布料器。入炉煤通过插板阀、圆盘阀进入小料仓。加煤时,布料器上提,原料煤进入炉内,炭层表面便出现了与“下沉式”截然相反的效果,即形成中间炭层高、逐次低的馒头状表面,符合煤气发生炉制气的需要。
2  工艺操作及指标的革新   
    (1)1台鼓风机(C600)供5台¢2650煤气发生炉制气使用,效果显著。新煤气发生炉运行后,我公司改变原有的D400-11风机并串9- 26N010.D加压风机供4台¢650煤气炉使用的常规。利用1台C600-1.26风机供5台¢2 650煤气炉生产,开创了国内中小氮肥厂的先河。其特点是入炉空气气量平稳,易于控制。可大大提高半水煤气发气量,有效地利用送风量提高气化层温度,充分发挥潜能。自运行以来,改变了 D400-11风机并串加压风机使用时风压不稳、气量不足、发气量不足、单炉出力率低的现状,炉内很少出现异常情况。入炉煤气化充分,返焦少,保证和稳定了12炉供26.5机(4M36型)生产需要。
    (2)1台C600-1.26风机供5台¢2650煤气发生炉使用与1台D400-11风机串并9-26N010.D加压机供4台¢2650煤气炉相比,经济效益可观。C600-1.26风机的电机功率为440kW,截面风流量为Q=600m3/min,其利用率可提高到80%。D400-11风机串并9-26N010.D加压机,电机总功率为220+75=295(kW)。若开5炉还须再开1台风机(D400-11),即若利用D400-11风机并串加压机开5炉总功率为515 kW,与  C600风机相差75kW。若电价以0.3元/kWh计,每天即可节省540元,每年近20万元。   
(3)该炉投运后与其它各炉相比,气体成分好,发气量足,分解率高,返焦率低,工况稳定。 2002年12月10-13日进行72h测试。其结果如下:发气量6 800m3/h,蒸汽分解率56.9%,灰渣可燃物下降到10%以下,气体成分(体积分数):CO2≤5.8%,O20.4%,CO≥32%。
3  小结及今后发展   
    (1)改造后的¢2650煤气发生炉新工艺具有设备结构、工艺流程相对比较简单的特点,结构独特,操作控制容易,投资低,适于尿素技改扩产的需要。适用于大多数以尿素为主导产品化肥厂的使用。   
    (2)此煤气发生炉的技改新工艺,对于一般的尿素厂,总投资少、见效快,而能充分利用剩余煤末制粉煤气化及型煤使用,只有改变原料路线,才是小氮肥的发展方向,企业才能生存和发展。
    (3)为降低空气污染、提高蒸汽产量,下步将淘汰3套采用20世纪90年代工艺的吹风气回收装置,新建1套设计压力为3.8MPa(38kg/cm2)、产蒸汽30t/h的大型吹风气回收装置。目前土建工程已动工,其燃烧炉直径为7.5 m,高度为25 m。所产蒸汽除满足造气及其它系统使用外,还能生产高压蒸汽送电厂发电,综合效益明显。
    (4)为继续适应企业的不断发展壮大及提升造气炉潜力,计划以后在改造的同时增设DCS系统装置,对煤气炉炉况进行全面监测。在此基础上对煤气炉温进行闭路调优,改善造气的环境及减轻工人的劳动强度,满足于企业今后的发展。

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