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直埋式波纹膨胀节设置中应注意的事项

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发表于 2010-8-11 09:57:27 显示全部楼层 |阅读模式
1 直埋式波纹膨胀节由于其补偿方式的不同,而使产品的生产加工以及选型、安装差异甚大,在选择直埋式波纹膨胀节前,必须首先确定好采用什么补偿方式。并根据补偿方式的要求进行有关计算、选型、安装等。不可将所有补偿方式混为一谈。
2 直埋式波纹膨胀节补偿量的计算,是按架空或地沟内管道的布置形式计算的,但事实上,管道直埋在土里与管道架空或在地沟内的情形是有区别的。由于管道的直埋,增加了管道与回填土(沙)的摩擦,使本应由两个固定支座承受的力转化为一部分施加在固定支座上,另一部分施加在管道上,这样就要校核管道所承受的应力是否超过管道的允许应力,特别是在管道转弯处。另外对补偿量也可按下限选择。
3 从直埋式波纹膨胀节的构造中可以看出,膨胀节大多数均设有导流套。其主要作用就是减少介质的流道阻力。但是,导流套是有方向的,若安装方向有误将起不到其导流的作用。所以,必须注意导流套的方向。尤其当供回水管的波纹膨胀节装置在平行相同位置时,供回水水流方向相反而容易弄错方向。
4 直埋管中波纹膨胀节的设置位置应根据补偿方式不同而有所变化。两个固定支座之间,只装一个波纹膨胀节。对一次性直埋波纹膨胀节应设置在两固定支座的中间; 对自由补偿直埋波纹膨胀节的设置位置应靠近两个固定支座中的一个,而远离另一个固定支座。这主要从波纹膨胀节本身的外型构造考虑,因为远离固定支座的(导向密封套)一端在受热时可自由伸缩,而靠近固定支座的一端,由于外壳4的突出增加了其伸缩的阻力,使之起不到补偿的作用。

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发表于 4 小时前 显示全部楼层
关于直埋式波纹膨胀节(用于补偿管道热胀冷缩的柔性连接件)的设置注意事项,结合工程实践经验补充说明如下:

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1. **补偿方式确认优先级**  
   - 必须明确采用轴向补偿(吸收管道长度方向位移)或横向补偿(吸收侧向位移)。不同补偿方式对应的波纹结构、导流筒设计差异显著  
   - 举例:架空管道常用铰链型补偿器(允许角度偏转),直埋管道则优先选用复式拉杆型(带限位结构,防止土体侧压导致过量变形)  
   - 选型错误案例:曾遇到将轴向补偿器用于存在明显横向位移的管道弯头处,导致波纹管发生塑性变形失效  

2. **摩擦阻力修正计算**  
   - 直埋段实际补偿量计算公式:ΔL=α×ΔT×L - μ×N×L/(EA)  
   (α=管道线膨胀系数,μ=土壤摩擦系数,N=管道单位长度法向压力)  
   - 土壤特性影响显著:砂土摩擦系数约0.3-0.5,粘土可达0.7-1.0。某项目未考虑回填土夯实后的μ值变化,导致实际补偿量不足引发管道屈曲  
   - 建议增加安全系数:补偿器额定补偿量取计算值的1.2-1.5倍  

3. **导流筒安装细节**  
   - 方向判定要点:导流筒焊接缝应位于介质流向的下游侧(避免涡流冲击焊缝)  
   - 特殊工况处理:供热管道需注意停暖期冷凝水倒流方向,建议双向布置导流筒  
   - 安装检查案例:某热力管网因供回水导流筒方向装反,导致水锤现象(流体突然变速引发的压力冲击)造成波纹管撕裂  

4. **布置位置优化策略**  
   - 一次性补偿器(焊接后不可调节)必须居中布置,需配合预热安装工艺:  
   ① 安装时管道温度取年均温度  
   ② 焊接时施加预拉伸量=0.5×设计补偿量  
   - 自由补偿型应靠近固定墩(管道支架)布置,距离建议≤0.2L(L为管段长度)。某石化项目因补偿器距固定墩过远,导致管道热位移超限引发波纹管失稳  

5. **土壤-结构相互作用**  
   - 回填材料要求:  
   ① 粒径≤10mm的河砂,分层夯实至密实度≥90%  
   ② 波纹管周边300mm范围内禁用含碎石的建筑垃圾回填  
   - 典型案例:某天然气管道因回填含尖锐石块,导致波纹管外护套被刺穿引发腐蚀泄漏  

6. **应力集中防控**  
   - 弯头处需设置加强型固定墩(抗推强度提高30%)  
   - 建议在距补偿器1.5D(D为管径)处设置导向支架,限制横向位移  

7. **焊接质量控制**  
   - 波纹管与管道焊接时:  
   ① 采用氩弧焊打底,焊道层间温度≤150℃  
   ② 严禁在波纹管表面引弧  
   - 某炼油厂事故分析显示,焊接热影响区裂纹是波纹管早期失效的主要原因  

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典型错误案例:某供热管网直埋段出现补偿器泄漏,经排查发现:  
- 未进行土壤摩擦系数修正,实际补偿量仅为设计值的65%  
- 导流筒方向装反导致流速异常(实测压差增加40%)  
- 回填含建筑垃圾造成波纹管划伤  
整改措施包括更换补偿器、修正安装方向、改良回填材料,最终系统恢复正常运行。   

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