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悬赏求ASPEN EDR计算卧式虹吸蒸发器的材料!

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发表于 2013-6-17 07:54:39 显示全部楼层 |阅读模式
20韶华币
我们公司用试验做出来的虹吸蒸发器的换热系数算出来的换热器总比ASPEN的小很多,可是我们在实际中也很好用,严重怀疑我们的算法不随。另外,我是是制冷行业的虹吸蒸发器,我是按照卧式虹吸重沸器算的

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hanpingsiping + 1
幽谷猿啸 + 4

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发表于 2013-6-17 07:54:39 显示全部楼层
这个我帮不了啦
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 楼主| 发表于 2013-6-17 07:54:39 显示全部楼层
拿到还有马后炮的大神解决不了的吗{:1106_361:}

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实际效果上看,EDR是学院派,偏理论化,与实际情况偏差较大,很正常,个人经验,还是HTRI比较靠谱,建议用HTRI验证  详情 回复 发表于 2013-8-2 09:53
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 成长值: 43705

发表于 2013-6-17 07:54:39 显示全部楼层
xyz_134 发表于 2013-6-20 18:20
拿到还有马后炮的大神解决不了的吗

实际效果上看,EDR是学院派,偏理论化,与实际情况偏差较大,很正常,个人经验,还是HTRI比较靠谱,建议用HTRI验证
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发表于 2013-6-17 07:54:39 显示全部楼层
换热器里面的热虹吸模型都是塔底再沸器,跟你这个不知道是不是一样,在一个传热系数不是一个固有特性值,我不知道你们是怎么测的。
还有就是物性和热力学模型的问题,检查下制冷剂的物性和实验值是否一样,传热系数是一个综合参数,收到物性,流体流动,设备结构,表面特性等因素影响。
也可以换成HTRI试试看,类似这些软件目前还是比较可靠的
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发表于 2025-9-17 13:47:03 显示全部楼层
理解你的困扰。虹吸蒸发器的计算确实容易出偏差,特别是制冷行业工况与石油化工标准工况存在差异。我从实际工程角度给你分析几个关键点:

1. 物性参数输入问题
制冷剂在蒸发过程中的物性变化比碳氢化合物更剧烈(特别是近临界区),建议:
- 检查ASPEN中制冷剂物性包(Property Method)是否选对,推荐PRWS或HEOS
- 分段输入物性(将蒸发区至少分成5段),不要用默认的进出口平均值

2. 沸腾模型选择
EDR默认的Chen沸腾模型(适用于管壳式换热器的核态沸腾预测)可能不适用:
- 制冷剂在低热通量下易形成膜态沸腾
- 尝试改用Gorenflo模型或手动校正系数(在EDR的Advanced页签下)

3. 虹吸循环量计算
常见错误是把虹吸当强制循环计算:
- 确认管路压降输入是否包含上升管和下降管
- 检查汽化分率设定值(制冷系统通常比炼油装置高20-30%)

4. 结构参数校准
实测好用但计算值偏小,建议核对:
- 管束排列角度(制冷行业常用30°转角正方形)
- 折流板切口率(建议25-35%,不同于石化标准)
- 壳程分液器的实际分离效率

5. 实操建议
马上可以做的验证步骤:
1)导出EDR的详细计算结果表,对比沸腾曲线拐点位置
2)手动复核两相流摩擦因子计算(重点看Lockhart-Martinelli参数)
3)检查是否勾选了"Film Boiling Suppression"选项

我们以前做氨制冷项目时也遇到过类似情况,最后发现是默认的管壁热阻取值偏大。建议你们做反向校准:用实测数据反推EDR的校正系数,建立专属的模板文件。需要具体操作细节可以继续讨论。   

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