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[分享] 详解立磨减速机齿轮轴轴磨损修复技术

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发表于 2017-12-5 16:11:38 显示全部楼层 |阅读模式

【摘要】本文以重齿双分流立磨减速机JLT400为例子,介绍了减速机结构在设备运行中的优越性,对设备的损坏原因及在线修复的优势进行分析总结,节约维修时间,确保设备连续生产。
【关键词】减速机 齿轮轴 轴磨损 键槽损伤 福世蓝技术 高分子材料修复技术  
一、立磨减速机的结构介绍
    立磨减速机安装在磨机内部的磨盘之下,不仅要传递转动磨盘所需的转矩,还要承受磨盘的重量和磨辊对磨盘施加的研磨压力,是立磨中最关键的部件之一,主要结构锥齿轮、平行轴加行星齿轮传动,该减速机为四级传动,关键技术在于功率双分流,输入级为平行传动,采用分流设计,输入轴采用人字齿,可以降低锥齿轮轴传递的扭矩,提高轴刚性,两对齿轮作用在轴承上的力是可以抵消的,从而增加了轴承的寿命。平行级也是采用功率双分流,通过调节平行级的传动比来满足总速比的要求,行星级传动采用功率四分流,减小了内齿圈的直径,不但易于加工,而且精度易于保证。同时内齿圈进行有限元分析计算,控制合理的壁厚,允许有少量的弹性变形,达到补偿不均载的目的。
减速机运行图1.jpg
二、企业存在的设备问题
该问题是水泥企业立磨减速机齿轮轴磨损,齿轮和轴采用键过盈配合的方式,减速机传动的扭矩较大,齿轮在运行过程中受到强大的啮合力,长期运转会导致轴头磨损、键槽损伤和轴承室的磨损,这次企业主要存在的问题是轴头键槽部位大面积的损坏,结构大面积的脱落,轴头也出现磨损,从而导致主电机轴窜动(1cm内),齿轮出现了局部的啃伤,导致设备无法运行,据企业介绍他们之前维修过一次,由于生产任务的原因直接把轴和齿轮焊接在一起,这样坚持用了半月又出现了问题,拆下设备查看情况如下图
1、键槽周围比之前脱落更厉害,脱落宽度10cm,深度2cm可能是经过焊接产生的高温热应力变形使轴头的材质发生了变化,再就是长期运行金属疲劳所导致。
2、轴头位置出现10cm的裂纹,轴头也可能出现弯曲。企业也知道设备的严重性,但是又不能长时间的停机,备件现在也没有,因为轴已经失去了本身的强度要求和精度,已经到了报废的程度了,企业也深知,修复起来能坚持到新轴加工完成就可以。
立磨减速机设备问题图2.jpg
设备参数:
型号为重齿双分流立磨减速机JLT400, 传动功率3800--4200kw,传动比39--46:1,
转速980r/min,工作温度40℃--60℃,润滑方式是稀油润滑。
磨损情况:
轴直径200mm,宽度230mm。轴径磨损在0.10--0.15mm,齿轮内孔磨损不均匀在0.30--0.50mm, 键槽严重损坏。
三、修复方法
    针对此次突发问题及其损坏的严重性,福世蓝公司结合多年的应用经验及企业自身的加工优势,与企业最终达成了传统工艺与高分子复合材料相结合的修复方案。即采用传统工艺在轴端完好部位重新加工新键槽,确保承载设备运行时的扭力传递;用福世蓝高分子复合材料针对缺损部位及磨损的轴径进行尺寸恢复,满足装配要求。
四、修复步骤
1、拆卸齿轮,对磨损的轴进行清理,再在铣床上重新开键槽;
2、气割枪充分烤油,直至无火星为止,然后无水乙醇清洗表面;
3、在轴材质脱落严重的地方利用标尺确定定位支撑点;
4、按严格比例调和并涂抹福世蓝2211F高分子复合材料;
5、加热齿轮进行热装配;
6、固化。
五、修复图片
齿轮轴轴磨损修复3.jpg
六.总结
    通过这次与企业的合作不仅使企业节约成本,节省劳动力,重要的是在较短的时间内确保了设备的运行要求,使企业的连续生产得以保障,加深了企业与我司互相信任共赢的关系,充分体现了福世蓝公司在这一领域的专业性和优越性。

发表于 2017-12-5 16:11:38 显示全部楼层
学习了!有收获,谢谢!!
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发表于 2017-12-5 16:11:38 显示全部楼层
谢谢分享,学习了  
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