高压设备
某涉外项目的一台高压设备,设计压力11Mpa,水压试验压力15MPa。
这台设备采用的是整体锻件补强。
老外身躯庞大,一般人孔都为DN600,人孔初步设计如下:
老板略一沉吟,这个项目盈利堪忧,所以要求设计一定要优化再优化,裕量尽可能小。
老板对设计略懂,看过设计图后,对设计人员说:
“你看这些管口法兰,怎么一个个都这么厚,这么大,难道不能优化?”
设计人员甩锅业主,回答:
“法兰是业主定的要这种,况且法兰都要和管道相连,不好优化啊。补强的面积也不多,已经很省了。”
老板把目光移到人孔:
“人孔只要能进去就行了,不需要和配管连,你看这人孔DN600,都2吨多了,你们就不能优化优化吗?”
原先老板为了降低夹套内筒厚度,让研究弯头和管子的焊缝能不能当加强圈。今日这么重的人孔,自然要好好优化。
人孔优化
老板眼神犀利,设计一时不知如何回答。
拒绝吧,老板怀疑你的专业水平,敬业精神,以及关系到自己在领导心中的形象。
同意吧,暂时还没想到办法,
支吾道:试试吧。
老板都盯着了,那么就好好研究可行性吧,设计和校审一商议,计上心来。
用凸缘法兰!
凸缘形状规则,材料利用率高,加工容易,造价便宜。对比上图的常规结构,去除的材料少,需要的高度短,价格上相差一倍以上。
经过计算,采用了凸缘整体补强。
凸缘的计算和补强都保守计,SA-266 2的法兰,毛重能比原来的方案节省1吨多。
当然由于设备压力大,螺栓材料为SA-193 B7,需要M90的螺栓。
她那时还太年轻,不知道所有命运赠送的礼物,早已在暗中标好了价格。 ------茨威格
水压之后
制造图经过设计,校核,审核,AI,工程公司,业主层层审批,终于下发制造。
时间永是流逝,一切按部就班进行。
直到有一天,车间传来消息,“赶紧下来看看吧,出事了”。
设计忧心忡忡的到了车间,图纸和实物对应了起来,原来凸缘人孔长这样。
设备的人孔周围已经围了一圈人,工人解释道,水压后,M90的螺栓怎么都拧不下来。
只见螺栓紧紧的与凸缘孔咬合,螺栓也稍微带点弯曲。
老板和老法师都过来了,商议怎么办。
各种工具都用了,M90的螺栓纹丝不动,真非人力之所及也。
班组长说:只有使用终极武器了,行车!
行车带动扳手强行拧螺栓,60吨的设备都带动起来,还是拧出不来。
继续加码,突然,嘣的一声,螺栓断了,半截留在了凸缘的螺纹里。
我那时还太年轻,不知道自以为的优化,早已在暗中埋好了地雷。 ------设计
原因分析
经过分析,原因大致为如下几条:
1. 设备压力太大,设备的螺栓直径太大,水压过后,螺栓与凸缘的内螺纹紧密挤压咬合,产生非常大的塑性变形,导致螺栓和凸缘难以分离。
2. 对于常规的螺栓螺母的配合,一般是要求螺栓螺纹硬度比螺母硬度高一个级别。原因是螺母比螺栓要便宜,万一损坏了,螺栓能够复用,更换螺母就行了。而凸缘法兰恰好相反,一般是要求凸缘复用,螺栓应该是可以更换的。 螺栓的材料为SA193 B7,其硬度为最大为321HBW。凸缘的材料为SA-266 Gr.2,其硬度为137~197HBW。
螺栓的硬度远远大于对应的凸缘螺纹的硬度,两者咬合时,往往是凸缘的螺纹变形更大,更容易损坏。
3. 高压试验时,法兰盖也会由少许偏转,且筒体上的凸缘受力比封头中心的凸缘要更不对称,螺栓的变形也更大,这也有不小的影响。
4. 采用凸缘结构不是一个好结构,即使水压可以通过,到现场后,经过长时间的运行,螺栓锈蚀到凸缘螺纹孔里,也是非常难以解决的。如果说法兰最坏的结果是通过切除螺栓来打开,而凸缘法兰则是根本取不出螺栓,检修一次,凸缘法兰报废。在车间发现这个问题,也好过在现场出现这个问题。
设计终于明白:
为什么高压时,很少看见凸缘人孔?!
本来是为了节省材料,除了浪费人力和时间,其余结果如下:
加工焊接一个凸缘 拆除一个凸缘 更换成最初的人孔,重新焊接 多做一次人孔探伤 多做一次水压 更换人孔的垫片和螺栓 深深的自责和自我怀疑......
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