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百万吨乙烯项目投产后,天津石化产量大幅提升,污染物排放总量却大幅降低。与2010年相比,工业用水每天减少0.94万吨
大乙烯排放量逐年递减
本报讯 记者柴润金 通讯员韩 玲报道:近日,环境保护部在天津石化召开《天津石化100万吨/年乙烯炼化一体化项目工程调整环境影响补充分析报告》专家审查会。专家现场检查该项目及相关工程生产装置、环保设施及厂区周边环境状况后,认为项目配套完善了相应的环境保护措施,废水和废气达标排放,且排放量降低。
据了解,百万吨乙烯项目自2010年全面建成投产以来,天津石化原油一次加工能力增长了3倍,乙烯产能增长了5倍,成为华北地区最大的炼油基地、国内最大的乙烯生产基地之一。然而,与2010年项目投产前相比,天津石化2012年二氧化硫排放量降低81.22%,COD(化学需氧量)排放量降低70.75%,工业用水每天减少0.94万吨。
大乙烯投产后,随着炼油装置加工的原油硫含量逐渐提高、加工量不断增加,天津石化生产过程中产生大量废水、废气和固体废弃物,用水量也大幅增加。对此,天津石化一方面健全环保管理体制机制,由专职环保管理队伍实行公司、作业部、联合车间三级管理,坚持严格的监督、检查和考核;另一方面,通过“大投入+细管理+新技术”的方法,形成清洁低碳的生产方式,严格做到“臭气不上天,污油不落地、排水不超标、固废不乱放”。
他们通过扩大酸性水汽提装置的规模,处理新增酸性水。同时,运行4套中水装置,进行工业节水成套技术开发,实现了工业污水的处理和回收再利用。目前,年回收凝液662万吨,年利用淡化海水2000多万吨,大项目工业用水中新鲜水量不到总量的15%,主要节水指标工业水重复利用率98%,加工吨油耗水0.35吨,达到行业领先水平。通过实施节水减排,总用水量从每天13万吨降至11.5万吨,其中工业用水每天减少0.94万吨。
在废气减排方面,两套总能力26万吨/年的硫黄回收装置,对加工过程中产生的硫化氢进行回收,硫回收率达99.9%。他们还陆续将加热炉燃料全部改成天然气。2012年,对化工部加热炉实施改造,改烧天然气后污染物排放量每年可分别减少烟尘48吨、二氧化硫803吨、氮氧化物73吨。他们还新建生物脱臭装置,收集废水处理挥发气体,每小时可处理2.5万立方米废气。
在固体废弃物处理方面,他们将污水处理场的含油污泥和浮渣送延迟焦化装置进行回炼,实现含油污泥和浮渣无害化处理。将活性污泥送1万吨/年污泥干化装置进行减量化处理,不仅使活性污泥得到妥善治理,消除了环境污染隐患,还节省了外委处理费用。
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